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振动方式对微型塑料构造效应的研讨

信息来源:suliao.biz   时间: 2011-12-14  浏览次数:511

    1实验部分
    11实验原料及配方工业液体二氧化碳(CO2):纯度大于99,广州市金珠江化学有限公司;聚苯乙烯(PS)树脂:牌号GPPS535,粒料,中国石化股份有限公司广州分公司;聚氯乙烯(PVC)树脂:粉料,牌号ZS85,天津渤天化工有限责任公司。
    PVC的配方(质量份)为:PVC树脂粉100份,有机锡2份,聚乙烯蜡01份,丙烯酸酯类抗冲改性剂(ACR)4份,邻苯二甲酸二辛酯(DOP)2份,以上助剂均为市售。
    12实验设备和仪器
    超临界流体恒压供应装置和动态发泡实验装置:华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心研制,详细描述可见文献;平板硫化机:QLB25D/Q,无锡市第一橡塑机械设备厂;高速混合机:GH100Y,北京市塑料机械厂;电子天平:BP211D,德国SartoriusAG;飞溅喷金仪:E1010,日本HITACHI;扫描电子显微镜(SEM):XL30EFG,荷兰PHILIPS.
    13实验步骤
    首先将PVC粉料与各种助剂按比例在高速混合机中混合,然后用自制的热压传递模在平板硫化机上将PS粒料或已配混好的PVC混料制备成内径为45mm、外径为49mm、高8mm的环形试样。将两片环形试样放入动态发泡模拟机的发泡舱中,接着对发泡舱进行升温,温度达到设定值(PS为140,PVC为160)后保温10min,然后启动电机,设置转子的转速,实验采用两种转子转速45r/min和85r/min,对应的剪切速率分别为40s-1和80s-1。待转子的转速稳定后向发泡舱通入超临界CO2,先用小流量的CO2气体吹洗试样15s,以排除发泡舱中的空气,然后关闭发泡舱上的排气阀,继续通入超临界CO2,使发泡舱的压力保持为12MPa.启动激振器,设置转子的振幅和振频,对发泡舱中的聚合物熔体施加振动。待发泡舱保压一定的时间后(PS为3min,PVC为2min),关闭电机和激振器,同时以极大的速率释放发泡舱的压力,使试样发泡。当压力释放至大气压后,对发泡舱进行风冷,待温度降为110?时打开发泡舱,取出发泡试样。最后将发泡试样在液氮中脆断,断面用飞溅喷金仪镀一层约1nm厚的金粉,在扫描电子显微镜下对泡孔结构进行观察拍照。用动态发泡法准备PS和PVC微孔塑料的工艺流程图如所示。
    2结果与讨论
    21振动对PS微孔塑料机械泡孔结构的影响
    为了研究剪切速率对PS微孔塑料泡孔结构的影响,实验分别采用了两种剪切速率:40s-1和80s-1。可看出,当不施加振动时,在较低的剪切速率下,PS的泡孔密度较低(泡孔密度约为7 107个/cm3),泡孔直径较大(平均泡孔直径约为50m),但泡孔的形状较圆;当剪切速率提高到80s-1时,虽然泡孔密度提高,泡孔直径也减小,但泡孔显然被拉长了,有些甚至合并在一起形成了较大的泡孔。
    在低剪切速率下加入振动频率(f)为25Hz,振幅(A)为50m的弱振动作用之后,泡孔密度显著提高(泡孔密度约为5 108个/cm3),泡孔直径也显著减小(平均泡孔直径约为20m),泡孔的形状也较圆;当在高剪切速率下施加相同强度的振动时,与不施加振动相比,虽然泡孔密度有所降低,泡孔直径有所增加,泡孔为球形。在低剪切速率下加入f为75Hz,A为100m的强振动作用之后,PS的泡孔结构与不施加振动时相比,泡孔密度稍有提高,泡孔直径稍有减小,但泡孔壁变厚了;当在高剪切速率下施加相同强度的振动时,与施加弱振动相比,泡孔密度降低,泡孔直径也减小,但泡孔分布不均匀,泡孔壁也变得非常厚。这可能是因为过强的振动作用使熔体产生了大量剪切耗散热,导致熔体温度升高、粘度减小,气体的扩散速度也加快,于是气泡还来不及膨胀就从熔体中逸出。
    22振动对PVC微孔塑料泡孔结构的影响
    PVC是一种对剪切非常敏感的聚合物材料,在发泡过程中要更加严格的控制剪切作用。不同工艺条件下制得的PVC微孔塑料泡孔结构的SEM照片。
    可以看出,当不施加振动时,在低剪切速率下,泡孔密度很低,泡孔没有形成规则的形状;随着剪切速率的提高,尽管泡孔密度有所提高,但泡孔孔径分布非常不均匀,泡孔在切应力方向被拉伸的趋势也很明显。
    在低剪切速率下加入f为5Hz,振幅A为50m的振动作用之后,PVC内部形成了大量小泡孔,但泡孔的分布仍然很不均匀,有些地方泡孔很大,有些地方甚至没有形成泡孔;当在高剪切速率下施加相同强度的振动时,与不施加振动时相比,虽然泡孔密度有所降低,泡孔直径也有所增加,但泡孔形状基本保持为球形,且分布较也较为均匀。在低剪切速率下加入f为10Hz,A为100m的强振动作用之后,与施加弱振动相比,泡孔结构明显改善,平均泡孔直径约为50m,泡孔密度约为5 107个/cm3;当在高剪切速率下施加相同强度的振动时,与施加弱振动时相比,泡孔结构被严重破坏。这可能是因为过强的振动作用使PVC熔体产生了大量剪切耗散热,使得熔体温度迅速升高,导致气体扩散速度过快,而熔体的粘度和强度又太低,使得气泡发生了塌陷和破裂。
    3结论
    1)在低剪切速率下,即当气泡成核动力不足时,施加一定的振动作用可以促进气泡成核,提高泡孔密度,减小泡孔直径。对于PS,施加较弱的振动作用就可显著改善泡孔结构,而PVC则需施加较强的振动作用才能达到同样的效果。
    2)在高剪切速率下,施加一定的振动作用虽然对提高泡孔密度、减小泡孔直径的贡献不大,但泡孔形态可以得到改善,基本保持为球形,防止泡孔在剪切应力方向上发生拉伸取向。
    3)在高剪切速率下,施加强振动作用有可能破坏泡孔结构。
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